Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/82042
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTandazo Tandazo, Oswaldo Rafaeles_ES
dc.contributor.authorCedeño Salazar, Omar Humbertoes_ES
dc.date.accessioned2026-04-09T17:10:35Z-
dc.date.available2026-04-09T17:10:35Z-
dc.date.issued2026es_ES
dc.identifier.citationCedeño Salazar, O. H. Tandazo Tandazo, O. R. (2026) Rediseño del proceso de producción y etiquetado de envases plásticos mediante integración de controles de calidad y automatización para la mejora del desempeño operativo de la línea de soplado [Tesis de Posgrado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/82042es_ES
dc.identifier.otherCobarc: 1379843es_ES
dc.identifier.urihttps://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=151532.TITN.es_ES
dc.descriptionResumen: Este trabajo rediseña el proceso de producción y etiquetado de envases plásticos en la línea SO14 de Fadesa S.A. El proyecto surge tras detectar inestabilidad operativa en el ciclo 2023 y 2024, reflejada en 113 reclamos críticos de clientes. El diagnóstico, basado en el indicador OEE y análisis de Pareto, identifica que la dependencia de la inspección manual genera paradas constantes y retorno excesivo de resina PEHD al molino por defectos de adherencia y estanqueidad. La metodología integra herramientas de calidad como Ishikawa y los cinco porqués para estructurar una solución técnica de bucle cerrado. La propuesta de mejora implementa un controlador PLC Siemens S7-1200, sensores de visión artificial y un sistema de verificación de fugas calibrado a 7 bares. Este rediseño sustituye el criterio subjetivo del operario por una barrera de rechazo automático que segrega el producto no conforme en tiempo real. La evaluación del impacto proyecta una reducción del 93% en defectos de etiquetado, recuperando la disponibilidad y estabilizando el rendimiento. Los resultados aseguran el cumplimiento de la norma ISO 9001:2015, transformando una operación reactiva en manufactura integrada.es_ES
dc.description.abstractAbstract: This research redesigns the production and labeling process for plastic containers on the SO14 line at Fadesa S.A. The project arises after detecting operational instability during the 2023-2024 cycle, reflected in 113 critical customer complaints. The diagnosis, based on the OEE indicator and Pareto analysis, identifies that reliance on manual inspection generates constant downtime and excessive return of HDPE resin to the mill due to adhesion and tightness defects. The methodology integrates quality tools such as Ishikawa and the "five whys" to structure a closed-loop technical solution. The improvement proposal implements a Siemens S7-1200 PLC controller, artificial vision sensors, and a leak verification system calibrated at 7 bar. This redesign replaces subjective operator criteria with an automatic rejection barrier that segregates non-conforming products in real time. The impact evaluation projects a 93% reduction in labeling defects, recovering availability and stabilizing performance. The results ensure compliance with the ISO 9001:2015 standard, transforming a reactive operation into integrated manufacturing.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.subjectEcuador.es_ES
dc.subjectTesis digital.es_ES
dc.titleRediseño del proceso de producción y etiquetado de envases plásticos mediante integración de controles de calidad y automatización para la mejora del desempeño operativo de la línea de sopladoes_ES
dc.typemasterThesises_ES
Appears in Collections:Maestría en Producción y Operaciones Industriales



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.